【集萃网观察】1 废气、废水的资源化利用
在印染产品的生产过程中,由于使用大量的碱及碱性助剂,导致所排放的废水pH值很高,一般达到12,甚至更高,加酸中和是常用的办法,运行费用较高,在0.3—0.5元/t之间。而煤的燃烧,在释放能量的同时,产生大量的酸性气体,主要包括CO2、SO2,SO2作为废气的主要监测指标,受到严格的控制,CO2作为一种温室气体,很多的自然灾害与其有关。因此,从资源化利用的理论出发,我们通过对烟道气中CO2、SO2的分析,结合公司的耗煤量,经理论计算与实验,自行研制出一套烟气混合器,使废水中的NaOH与烟气中的CO2、SO2迅速发生中和反应,既降低废水的pH值,又解决烟气中的有毒有害废气。经监测废水中的碱含量由6g/L直接降到pH等于8,碱的中和去除率几乎达到100%,所排放的烟气中几乎闻不到刺鼻的气味。废水、废气的有机结合,使公司每天平均节约硫酸8—10t,折合人民币5000多元,年同比节约150多万元,经济效益相当可观。
2 回用水的开发利用
印染企业是耗水大产,随着水价的上涨,企业面临着很大的成本压力,另外,随着国家污染治理力度的加强,企业的污水处理负担曰益加重,因此,将污水资源化利用,迫在眉睫。有研究表明,炉渣有很好的有机物和色度去处能力,以前由于炉渣过滤的劳动强度大,限制了它的发展,现在随着机械化程度的不断提高,该技术越来越得到重视和发展。结合公司有大量炉渣的现实情况,把炉渣应用到回用水开发中去,具有经济、可靠,投资省,效果好的特点。经过我们几个月的努力,用处理后的达标废水,经炉渣过滤吸附后,再经纤维球过滤,色度降到50倍以内,直接回用于花布车间的水洗机台,对产品质量不产生任何影响。一期工程投资60余万元,完成日回用3000m,的规模。固废的综合利用,使公司每年节约新鲜水90万t,折合人民币150余万元。
3 真蜡废水中废渣的回收利用
真蜡花布花型粗犷,色泽浓艳,蜡纹精细自然,无回头,图案逼真,深受非洲人民的喜爱,素有“非洲花布”之称。与常规花布生产工艺相比,多了印蜡显色、甩蜡纹、染彩色蜡纹、退蜡碱洗等工序,因此其产生的废水也悬殊很大,COD平均15000mg/L左右,高时可达30000mg/L以上,比常规印染废水的COD浓度高出7—10倍,是一种更难处理的特殊的印染废水。通过两年多的研究、开发,我们将废水中的蜡以污泥的形式分离出来,再经甩干,又回用于生产,使得万米蜡耗由原来的800kg降至300kg,大大降低了生产成本,增强市场的竞争力。
来源: 印染在线
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